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与树脂相容性好,抗氧性能高,耐洗涤,挥发性小,广泛用于聚乙、聚、聚乙、ABS、聚氯乙、聚酯等塑料制品,的特点是该抗氧剂的熔点比较低,比较适应柱塞式挤出机这种不带混炼功能的挤出工艺。有个别韩国的原料厂家的里主抗氧剂选用抗氧剂11,但经过笔者试验,抗氧剂11由于熔点太高,在Engel法工艺中应用时不能充份熔融,不但起不到应用的抗氧效果,而且还会在PE-Xa管壁内形成小的抗氧剂结晶块,使管材的耐压性能受到影响,以笔者愚见,抗氧剂11不适合Engel法的PE-Xa管。
无锡征图钢业有限公司
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
将矿样破碎至2mm以下,用堆锥法混匀,用割环法缩分装袋,每袋1kg备用,原矿化验指标见表1。由表1可见,原矿中铜、钴品位均较低,目前尚无价值。可知,采用单一磁选法,脱硫效果极差,同时铁精矿品位也无法满足要求。为将铁精矿中的硫降到.5%以下, 有效的方法是采用反浮选方法脱硫。决定采用先浮后磁联合流程,使用2#油作起泡剂,硫酸铜作活化剂,矿浆酸碱性及捕收剂种类通过试验确定。浮选试验采用3L浮选机,浮选流程为一粗一扫,粗扫选时间各为8min。
方管按用途分类——装饰用方管、机床设备用方管、机械工业用方管、化工用方管、钢结构用方管、造船用方管、汽车用方管、钢梁柱用方管、特殊用途方管壁厚分类方管按壁厚分类——超厚壁方管、厚壁方管和薄壁方管性能塑性塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形( 变形)而不破坏的能力。硬度硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
湖南祁东铁矿属沉积变质矿床,为酸性硅质微细粒嵌布难选贫铁矿矿石,是我国微细粒复杂难选铁矿的典型代表。其铁矿物以赤铁矿为主,其次是磁铁矿及少量象赤铁矿;赤铁矿的嵌布粒度大多在2~3μm;磁铁矿粒度为1~3μm;脉石矿物以石英为主,其次是绢云母、绿泥石、长石、阳起石、透闪石、方解石、白云石和黝帘石。长沙矿冶研究院从2世纪7年代至今,对该矿的选矿技术进行了持续多年的研究,26年对祁东铁矿进行了多方案的试验研究对比, 终采用选择性絮凝脱泥-反浮选工艺顺利完成了扩大连选试验,并取得了精矿产率31.91%,铁品位64.16%,铁率7.67%的技术指标。7年建成了年原矿量3万t的工业试验厂,28年工业调试稳定运转阶段取得了精矿铁品位63.2%,铁率65.83%的生产技术指标。选择性絮凝的发展方向随着我国细粒、微细粒铁矿研究发工作的不断深入,选择性絮凝工艺及理论都得到了广泛的应用和发展。在实践应用中,选择性絮凝工艺也暴露出了一些问题,需要选矿科技工作者们去展更深层次的技术研究,以推动该工艺在工业实践应用中日臻完善。下一步应着重从以下几个方面进行更深层次的研究。
炉前作业的稳定性在日常生产过程中,大型高炉的高生产率主要表现为渣铁生成速度加快,炉前渣铁排放程度和物流运输变化均会给正常的高炉生产过程和稳定的炉况带来潜在的影响。确保炉缸贮存渣铁及时排净和铁水运输畅通平衡是大型高炉正常生产之保证,炉前作业制度的稳定是确保炉前出净渣铁的前提。钢铁厂内炼钢与炼铁工序的平衡性,也会对大型高炉的稳定性产生影响。首先炼钢工艺和炼铁工艺的差异性决定了必须以高炉稳定为中心和杜绝以高炉为生产调节的环节,才能确保大高炉的长期稳定。